153-0373-2222
138-3908-0089
簡 介:
本工藝采用全負(fù)壓蒸發(fā)工藝,提高了毛油的質(zhì)量,能夠大量節(jié)約蒸汽和溶劑消耗,極大的降低了生產(chǎn)成本。
可增加的效益:
負(fù)壓蒸發(fā)工藝相比常壓蒸發(fā)工藝所獲得的毛油中過氧化值比較小、油脂的色澤淺,并且能夠節(jié)約能源。經(jīng)過實際測算,負(fù)壓蒸發(fā)比常壓蒸發(fā)每噸原料節(jié)約蒸汽約133kg,冷卻水約900kg,降低溶劑消耗1-1.5kg,折合人民幣為33元/噸料。200t/d浸出油廠,可節(jié)約成本近240萬元。
優(yōu) 點:
(1)節(jié)約能源。用紅陽蒸脫機的二次蒸汽作為一蒸的熱源,加上用負(fù)壓降低蒸發(fā)溫度,整個生產(chǎn)線的蒸汽用量減少,循環(huán)水減少。實施負(fù)壓蒸發(fā)后,油品質(zhì)量好,水化脫膠容易,也減少了脫色白土用量。采用負(fù)壓操作,車間的溶劑消耗也有所下降。
(2)提高浸出毛油質(zhì)量。操作溫度比常壓操作要低,因而毛油中過氧化值比較小,色澤淺,殘溶一般在0.02%以下,浸出毛油的質(zhì)量得到了改善。
(3)減少冷凝面積。冷凝系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)輕,因此冷凝面積配備比常壓蒸發(fā)可少40%。
(4)車間安全性能得到提高。整個系統(tǒng)在微負(fù)壓環(huán)境下操作,溶劑的跑、冒現(xiàn)象得以減少,浸出車間的操作安全性能得到提高。
(5)系統(tǒng)運行穩(wěn)定性增強。設(shè)置了自控控制系統(tǒng),系統(tǒng)的關(guān)鍵參數(shù)均通過自控儀表控制,減輕了工人的勞動強度,增強了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。
(6)延長設(shè)備使用壽命。用常壓蒸發(fā)油品質(zhì)量差,蛋白黏液物多,時間長后蒸發(fā)器管壁易結(jié)垢,影響使用效果,縮短了設(shè)備使用壽命。
工藝流程:
預(yù)處理料由刮板輸送機送入浸出車間的密封絞龍,落入平轉(zhuǎn)浸出器內(nèi),被溶劑或混合油噴淋進行浸出,瀝干后,濕粕落入落粕斗通過刮板輸送機經(jīng)密封絞龍進入蒸脫機。經(jīng)過蒸脫和烘烤脫除溶劑后,輸送到成品粕庫。通過紅陽浸出器內(nèi)過濾器過濾后的濃混合油流入混合油罐,再進入一長管蒸發(fā)器分離溶劑蒸汽后進入第二長管蒸發(fā)器,經(jīng)再次分離溶劑蒸汽后,流入汽提塔脫除殘留的溶劑,所得的浸出毛油進入毛油箱,打至煉油車間。蒸脫機出來的溶劑蒸汽引入一長管蒸發(fā)器作為熱源,通過真空泵抽取真空,使整個混合油蒸發(fā)系統(tǒng)在負(fù)壓狀態(tài)下工作。從一長管和第二長管蒸發(fā)器、汽提塔、平轉(zhuǎn)浸出器、蒸脫機出來的溶劑蒸汽引入冷凝器冷凝,冷凝后的液體流入分水器進行分水,分出的溶劑回到溶劑周轉(zhuǎn)庫中。從分水器和溶劑周轉(zhuǎn)庫等排出的廢水流入煮水罐進行蒸煮后再排到水封池。各設(shè)備上部的自由氣體匯集進入冷凝器冷凝,未凝結(jié)氣體再進入吸收塔再次捕集溶劑。
主要規(guī)格:
日處理80噸,100噸,150噸,200噸,300噸,450噸,600噸,800噸
主要設(shè)備:
平轉(zhuǎn)浸出器,蒸脫機,冷凝器,長管蒸發(fā)器,汽提塔,吸收塔,真空泵、刮板輸送機,密封絞龍等。